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包钢冷轧镀锌产线焊缝跟踪程序升级

时间:2025-12-31 16:01:03
包钢冷轧镀锌产线焊缝跟踪程序升级
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包钢冷轧镀锌产线焊缝跟踪程序升级的核心目标是解决码盘计算偏差导致的焊缝位置不准确问题,减少出口剪切时的浪费,提升生产效率与产品质量。以下是具体升级过程与成果:1. 升级背景与问题根源镀锌硅钢部镀锌产线原通过码盘计算焊缝位置,但受机械振动、温度变化、码盘精度等因素影响,计算结果存在偏差,导致成品可能出现焊缝卷入的质量缺陷。为避免质量问题,出口剪切时需增加刀数(平均5-6次),造成材料浪费与生产效率降低。建线初期外方专家曾尝试调试焊缝修正程序,但未取得实质性效果,最终放弃。2. 升级基础条件准备功能恢复:2022年6月,镀锌硅钢部与自动化部技术人员联合恢复了焊机自动冲孔功能及出口区域焊缝检查系统,为精准焊缝修正和跟踪提供了硬件与数据基础。数据积累:通过两个月的数据记录与分析,技术人员掌握了焊缝位置偏差的规律与关键影响因素,为程序修改提供了依据。3. 程序修改与投入过程初步尝试:8月19日,技术人员开始修改焊缝修正和跟踪程序并投入使用。初期效果未达预期,焊缝剪切次数与之前无明显区别,团队面临压力。渐进优化:通过现场实时反馈与自动化程序的持续调整,修正程序逐步发挥作用。例如,针对码盘偏差的动态补偿算法、焊缝位置预测模型的优化等。成果验证:程序优化后,焊缝剪切次数从平均5-6次减少至3次,显著降低了材料浪费与生产时间。4. 升级成果与后续计划阶段性成果:焊缝跟踪修正程序的可行性得到验证,剪切次数减少约50%,直接降低了生产成本,同时提升了产品质量稳定性。持续优化:镀锌硅钢部计划进一步优化程序,例如引入机器学习算法提升偏差预测精度,或结合传感器数据实现更闭环控制,以减少剪切次数至2次甚至更低。战略意义:此次升级是公司“对标宝武能力提升系统工程”的重要组成部分,为薄板厂“四降两提”(降成本、降能耗、降排放、降事故,提效率、提质量)目标提供了技术支撑。5. 技术关键点动态补偿算法:针对码盘计算偏差的实时修正,需结合产线速度、张力等参数动态调整焊缝位置预测值。多数据源融合:整合焊机冲孔信号、出口检查系统数据,提升焊缝识别冗余度与抗干扰能力。渐进式调试策略:通过小步快跑的迭代方式优化程序,降低一次性修改风险,确保产线稳定运行。此次升级不仅解决了长期困扰产线的焊缝跟踪问题,还为类似产线的自动化改造提供了可复制的经验,体现了跨部门协作与技术创新的价值。
时间:2025-12-31 16:01:12
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